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[2024年吉林省企业典型创新案例 ]ABS接枝聚合新型活化剂开发
发布时间:2025/01/14  浏览次数:
  

   [2024年吉林省企业典型创新案例] ABS接枝聚合新型活化剂开发 

  案例名称ABS接枝聚合新型活化剂开发 

  完成单位吉林石化公司 

  完成人员刘姜、姜山、张辉、张馨元、孙春福   

  创新故事 

  ◎ 创新背景 

  ABS树脂凭借其出色的力学性能、加工性能和耐溶剂性能,在汽车制造、家用电器等众多领域广泛应用,乳液接枝聚合技术更是当前工业生产ABS树脂的主流工艺。然而,传统的含磷含糖ABS乳液接枝聚合工艺并非完美无缺。 

  在环保方面,有机磷的存在成为了棘手问题。有机磷在污水中形态复杂,降解难度大且生物毒性强,在常规生物处理中难以去除,一旦排入环境,极易引发水体富营养化,破坏生态平衡。随着国家对环保要求的日益严格,化工企业面临着巨大的减排压力,含磷聚合工艺所产生的废水已不符合环保标准。 

  从产品质量角度来看,尽管传统工艺在稳定性上表现良好,但产品的色度指标却不尽人意。随着市场竞争的加剧,用户对ABS产品的色度要求越来越高,尤其是在白色家电等高端领域,色度问题严重制约了国产ABS产品的应用范围。 

  在这样的背景下,吉林石化公司的科研团队意识到,开发一种新型的无磷无糖活化剂,实现ABS废水有机磷“零”排放,并提升产品色度,已成为当务之急。 

  ◎ 攻坚历程 

  寻求突破:探索无磷无糖活化剂 

  ABS接枝聚合氧化还原引发体系复杂,科研团队要在不改变氧化剂时,重新设计还原剂组分和配比。面对众多助剂,他们依据理论知识筛选,再通过大量动力学试验缩小理论与实践差距,最终找到无磷无糖还原剂,为后续开发奠定基础。 

  工艺优化:改进还原剂加入方式 

  采用传统的还原剂加入方式使反应初期温度难控、后期无法持续。团队从单体消耗动力学研究中获得灵感,创新地采用初期少量加入、反应后持续补加的方式,重新设计加入量,成功实现反应稳定可控,提高了还原剂效率并减少用量。 

  工业化实践:新老工艺对接挑战 

  在老旧装置试用新工艺风险大,技术人员心存疑虑。科研团队用小试数据解释并邀请观察,装置最终采用新工艺连续稳定反应30批次,生产出合格且色度领先的产品,实现从实验室到生产线的跨越。 

  用户认可:拓展高端市场份额 

  产品应用后需获市场认可,在高端领域,团队带产品与国外高端产品对比测试,经努力,新产品色度等指标与国际一流相当,打破垄断,实现国产ABS技术升级。 

  ◎ 创新感悟 

  解决问题需明确目标,从多方面思考,依据实际灵活调整策略。科研人员与技术人员紧密合作是关键。科研人员理论深厚、视野前沿,能把握技术趋势提出创新思路;技术人员经验丰富、技能扎实,可解决实际难题确保创新落地。这种合作模式激发创新,促进知识交流,为项目成功筑牢根基。 

  供稿:双创部 

  初审:韩  莹 

  复审:初诗兵 

  终审:代  飞